“光伏系统安装完毕,输出功率达3.8千瓦,储能电池容量22千瓦时,能满足清洗设备、脱盐设备、修复设备和防护系统的同时运行。”苏晚晚汇报着数据,同时启动多参数环境监测设备,“当前空气湿度65%,pH值4.3,大理石含水率18.7%,环境温度24℃,适合开展清污脱盐作业。”
李工带领技术人员调试光伏驱动的微泡清洗设备,将中性清洗剂按比例稀释后注入设备。“清洗压力控制在0.15兆帕,微泡喷射角度30度,喷头距离大理石表面15厘米,避免冲击力过大损伤风化层。”技术人员启动设备,细密的微泡均匀喷洒在柱体表面,污染物和盐霜逐渐软化,再用超细纤维毛刷轻轻擦拭,顺着水流脱落,露出大理石原本的白色光泽。
“清污作业进行中,当前清除率达89%,大理石表面pH值已从4.3升至6.3,接近中性。”苏晚晚通过监测设备实时监控数据,“脱盐设备已启动,低温蒸汽注入压力稳定在0.3兆帕,真空吸附设备同步运行,正在持续排出溶解的盐分。”
清污脱盐工作持续了三天,大理石表面的污染物、盐霜和风化碎屑被彻底清除,内部的盐分含量降至安全标准。“清污脱盐完毕,大理石表面pH值稳定在6.8-7.2之间,脱盐率达96%以上,大理石含水率降至12.3%,符合修复要求。”李工检查后汇报。
接下来进入风化修复阶段。技术人员先用光伏驱动的微型吸尘器清理风化坑洞内部的残留粉尘,然后将大理石专用修复砂浆填入坑洞,用特制的抹刀将砂浆抹平,确保与周围大理石表面无缝衔接。对于大面积的风化区域,采用“分层涂抹-打磨塑形”的方式,先涂抹一层修复砂浆,待初步固化后进行打磨,再涂抹第二层砂浆,反复多次,直至恢复柱体的圆形轮廓。“风化修复进行中,已完成第3根立柱的28个风化坑洞修复,修复区域与原有大理石的融合度达98%,色泽差异小于1%。”技术人员汇报说。
风化修复工作完成后,团队开始进行裂缝填充作业。技术人员用微型钻孔设备在裂缝两端和中部钻孔,孔径3毫米,深度5厘米,作为修复剂的注入通道;然后将注入式修复剂装入高压注入设备,通过钻孔缓慢注入裂缝内部。“注入压力控制在0.8兆帕,确保修复剂完全填充裂缝,无空洞、无气泡。”技术人员一边注入,一边用超声波探测仪监测填充情况,屏幕上的波形曲线逐渐平稳,表明裂缝已被完全填充。
对于第5根立柱的长裂缝,技术人员按计划铺设超薄玻纤网:“第一层修复剂注入完毕,已完全渗透裂缝;玻纤网铺设完毕,与大理石表面紧密贴合;第二层修复剂注入完毕,填充率100%。”苏晚晚通过监测设备确认:“裂缝填充区域的密实度达99%,粘结强度达2.7兆帕,符合设计要求。”
修复工作进行到第七天,新的挑战出现了。在检测第7根倾斜立柱的柱基时,发现柱基与地基的粘结层完全失效,柱基下方的地基岩石存在多条贯通性裂隙,长度最长达8.2米,传统的粘结补强方案无法确保柱体的稳定性。“这个柱基是第7根立柱的承重核心,必须进行高强度加固。”秦小豪快速调整方案,“我们采用‘地基注浆-钛合金支架-粘结补强’的复合加固方案。第一步,在柱基周围的地基岩石上钻孔,注入环氧树脂注浆料,填充岩石裂隙,增强地基承载力;第二步,在柱基下方安装环形钛合金支架,提供临时支撑;第三步,在柱基与地基的连接处注入高强度粘结剂,同时植入8根钛合金锚杆,增强连接强度。”
技术人员按照方案操作,用光伏驱动的金刚石钻机在地基岩石上钻孔,钻孔直径10厘米,深度1.5米。“钻孔完毕,8个钻孔位置精准,未损伤周围柱基结构。”随后,高压注浆设备启动,环氧树脂注浆料缓慢注入钻孔,填充岩石裂隙。“注浆完毕,通过超声波检测,注浆密实度达98%,地基岩石的承载力预计提升70%。”
钛合金支架安装完毕后,技术人员启动液压纠偏设备,缓慢调整立柱的倾斜角度:“纠偏作业采用‘分级施加-实时监测’的方式,每小时调整量控制在0.05毫米,避免因纠偏过快导致柱体裂缝扩展。”苏晚晚用激光倾斜度监测仪实时反馈数据:“当前倾斜度已从1.2度降至0.8度,柱顶错位量减少2.1厘米,结构应力数据正常。”
纠偏工作持续了两天,第7根立柱的倾斜度逐步降至0.3度,回到安全范围。“纠偏作业完毕,倾斜度稳定在0.3度,柱顶与横梁的连接处错位量控制在0.5厘米以内,符合安全标准。”技术人员随后在柱基与地基的连接处注入高强度粘结剂,植入钛合金锚杆:“锚杆安装完毕,深度1.2米,粘结牢固;粘结剂注入完毕,密实度达标,柱基与地基的连接强度提升85%。”
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