“什么情况?”陈科长问。
一个头发全白的老技师摇头:
“怪了。齿轮没问题,轴承也没问题,但主轴一转起来就‘嘎嘎’响,转速也不稳。”
“会不会是电机问题?”有人问。
“电机检查过了,正常。”
“传动带呢?”
“也正常。”
大家你一言我一语,但都说不到点子上。
这台车床是厂里的关键设备,很多精密零件都要靠它加工。
如果修不好,会影响好几个车间的生产进度。
温卿没有凑近,而是站在外围仔细观察。
她的精神力悄然展开,扫描着车床的每一个部件。
很快,她发现了问题。
不是大问题,但很隐蔽——主轴后端的支撑轴承座有微小的变形,导致轴承内外圈不同心。
主轴高速旋转时,就会产生振动和异响。
这种问题肉眼很难发现,即使用千分表测量,如果不仔细也容易忽略。
“温卿同志,你有什么看法?”陈科长忽然问。
所有人的目光都投向温卿。
这些目光里,有好奇,有怀疑,有不屑——
一个刚来的年轻女技术员,能懂什么?
温卿平静地说:“我可以看看图纸吗?”
“图纸?”
王师傅愣了一下,“有,在资料室。”
很快,有人拿来了车床的结构图纸。
温卿展开图纸,仔细看起来。
她看得很慢,很仔细,手指在图纸上移动,似乎在计算什么。
实际上,她是在确认精神力的判断。
图纸上的尺寸标注和她的扫描结果一致——
轴承座的公差要求是±0.01毫米,但现在至少偏差了0.05毫米。
“问题可能在这里。”
温卿指着图纸上的轴承座部分,“支撑轴承座可能变形了,导致轴承不同心。”
“变形?”
王师傅皱眉,“我们检查过,没发现变形啊。”
“可能是微小的弹性变形,静态检查看不出来。”
温卿解释,“但主轴高速旋转时,离心力会放大这种变形,产生振动。”
这个解释很专业。
几位老技师互相看了看,眼神里的轻视少了一些。
“那怎么修?”陈科长问。
“需要重新加工轴承座。”
温卿说,“但要先精确测量变形量,确定加工余量。”
“怎么测量?”
有人问,“咱们的千分表精度不够。”
这确实是个难题。
厂里最精密的测量工具就是千分表,但千分表的精度是0.01毫米,而需要测量的变形可能只有0.02-0.03毫米。
林烨这时开口:“可以用比较法。”
所有人都看向他。
“找一个标准芯轴,安装在主轴上。”
林烨语速平稳,“用千分表测量芯轴不同位置的跳动,通过计算反推出轴承座的变形量和方向。”
这个办法很巧妙。
虽然不能直接测量轴承座,但可以通过测量主轴的跳动来间接推算。
“但是。”
一个年轻技术员提出疑问,“怎么保证芯轴本身是标准的?咱们厂没有这么高的加工精度。”
这又是个问题。
没有标准件,一切测量都是空谈。
温卿想了想:
“可以用现有的零件改制。找一根精度相对较高的轴,先粗测,再根据测量结果修磨,逐步逼近标准。”
这个办法很费时,但可行。
陈科长当机立断:
“就按这个办法!王师傅,你负责找材料;李师傅,你负责加工;温卿同志,林烨同志,你们负责测量和计算。”
分工明确,大家立刻行动起来。
找材料不难,车间里有很多废旧零件。
王师傅很快找来一根直径合适的轴,表面质量还不错。
加工就麻烦了。
需要把轴加工成标准芯轴,但厂里没有高精度磨床。
李师傅只能用普通车床慢慢车,再用砂纸手工打磨。
这活儿很考验手艺。
李师傅干了三十年车工,手上功夫了得。
他戴着老花镜,一点一点地车,一点一点地磨,整整干了三个小时。
“好了!”李师傅擦擦汗,“试试吧。”
芯轴安装到主轴上。
温卿和林烨开始测量。
温卿操作千分表,林烨记录数据。
每测量一个点,林烨就在本子上记下数值,然后快速计算。
车间里的其他技术员都围过来看。
大家对这个新来的女技术员和这个身份特殊的顾问,都充满了好奇。
测量进行了半个多小时。
温卿测量了八个位置,每个位置测量三次取平均值。
林烨的计算本上写满了公式和数据。
“结果出来了。”
林烨放下笔,“轴承座在水平方向偏差0.03毫米,垂直方向偏差0.02毫米,呈椭圆形变形。”
“能修吗?”陈科长问。
“能。”
温卿点头,“但需要把轴承座拆下来,上铣床加工。加工量很小,水平方向去掉0.03毫米,垂直方向去掉0.02毫米。”
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